(刘国秀 山西焦化临汾化工设计有限公司
樊生才 山西焦化股份有限公司焦化四厂)
摘要:
焦化二厂第一煤气回收车间空气鼓风机自投运以来,存在运行周期短、频繁出现问题,直接影响氨硫系统的长周期、稳定运行,经过多次分析、总结认为主要是由于转子前、后两端轴承在工作时得不到充分的油润滑。原设计上采用的是甩油环带油的油润滑方式,导致在油位下降时带油量不够,使转子轴承温度过高易受到损坏,经过认真分析、研究,在转子前、后两端轴承箱体上增设强制润滑系统解决了此项问题。
一、空气鼓风机油润滑系统改造前状况
焦化二厂第一煤气回收车间空气鼓风机自投运以来,存在运行周期短、频繁出现问题,直接影响氨硫系统的长周期、稳定运行,经过多次分析、总结认为主要是由于转子前、后两端轴承在工作时得不到充分的油润滑。原设计上采用的是甩油环带油的油润滑方式,可能导致在油位下降时带油量不够,使转子轴承温度过高受到损坏。
二、采取措施
1、机械部分:在空气鼓风机侧面设置一台油箱,油箱中间设置隔板,将油箱分成2部分,隔板的上部用80-100目的过滤网阻挡起到过滤油的作用,油箱盖上放置2台小油泵,泵出口处装一台溢流阀,工作管路上装一块油压表。强制润滑油管从现主机油箱冷却水法兰处钻孔进入,内部用铜管制作成鸭嘴对准轴承的中部,当润滑油聚集到目前主机油箱窥视孔时自流回到大油箱。
2、电器部分:油泵电源由电气公司就近引接,新增油泵设现场控制开关一套;两台油泵联锁,一开一备,若一台跳车,另一台能自动开启;油泵运行状态指示灯引入氨硫操作室。为了保证空鼓轴承得到充分润滑,要求启动鼓风机前先开油泵,再开主机。
三、关键创新点
在同类空气鼓风机上首次大胆进行润滑改造,改该机甩油环带油的油润滑方式为外加油泵强制动力润滑的方式,以改变甩油环带油量不够,导致转子轴承温度过高受到损坏的长期问题。
四、改造过程
利用2008年5月份氨硫系统停车检修机会,先后对2#、1#空气鼓风机润滑系统进行了改造,于6月10日全部结束投入运行。
五、改造效果效益评价
彻底解决了空气鼓风机的油润滑问题,且操作简便、容易监控;对延长空鼓的使用周期,降低检修费用和频次,为氨硫系统的长周期、稳定运行奠定了基础。
改造后运行将近4个月,一切正常,没有因为缺油导致部件损坏而进行维修。
效益预测:从改造后运行情况来看,年可节约检修费用(按改造前检修情况统计每年检修14台次,检修费用4500元/次,备件费用1600元/次)85400元,另外保证了系统的正常、稳定运行和操作工的工作量、对优化现场等都有很大改善。
第一作者姓名:刘国秀
性别:女
出生年月:1972.12.12
职称和职务:工程师职称
现从事工作:化工工艺设计
联系人:樊生才
联系电话:0357-6383806
E-mail: zgbfyh@sina.com
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