01引 言
碳氮共渗+油淬火,是提高变速器轴齿零件力学性能的必经热处理工序,工件的热处理变形(以下简称热变形)是该工序遇到的主要缺陷之一。热变形问题会导致零件尺寸超差,超差严重的须直接报废,或导致变速器装配困难,即使能装车,也会影响到汽车变速器的噪声。因此减小或控制热变形,掌握零件的热变形规律,是热处理技术人员的一项重要任务。
热变形是一个非常复杂的过程,控制它是一件实践性非常强的工作,需要工艺人员经过反复试验才能掌握其规律。同时,只有掌握零件的热变形规律,熟知热变形的影响因素,才能快速解决生产过程中的零件质量问题,才能尽力减小变速器的噪声,才能在新产品的开发和新设备投放项目中少走弯路。
轴齿零件加工一般包含车削、滚齿、剃齿、热处理,热后磨削等工序,车滚剃磨工序都属于机加工序,加工过程可随时抽检,因此控制起来简单易行。但热处理工序就不同,属于特种工序,高温状态批量生产,抽检频次受限,一旦变形超差,挑出的零件只能报废。因此,控制热变形对热处理工序的合格品率起着至关重要的作用。
02零件热变形简介
乘用车变速器轴齿零件一般选用的材料为渗碳钢(wc 小于0.30%),热处理选用推盘炉,采用渗碳或碳氮共渗工艺,等温淬火油淬火。热处理后表面硬度为HV760 ~ 820 , 心部硬度为350 ~ 500HV。零件的热变形影响因素非常多, 在淬火油一定的条件下,工件的结构形状、原材料质量、毛坯热处理、热前加工状态、工件在加热和冷却过程中的装夹方式、冷却速度等,都有可能引起变形异常。
变速器零件根据其形状和结构不同,大致分为四类:细长类(轴)、盘类(小齿轮)、环类(主减速齿轮)、薄壁类 (齿套)。
衡量零件热变形的主要指标有:齿轮精度各项、R值、M值、轴向圆面跳动量等。常超差的变形指标有:径向圆跳动Fr,齿距累积Fp,形状误差ffα、ffβ,股形量Cα、Cβ,变动量wfhα、wfhβ,轴向圆跳动等。
03常见热变形问题分析与解决方法
3.1 轴类
轴类零件形状特点是细长,轴向尺寸与径向尺寸成倍数关系。因其细长且结构较为复杂,热变形不好控制,常出现的变形问题有两类。
3.1.1 齿轮精度指标wfhα、wfhβ、Cα、Cβ超差
2006年研发BE变速器过程中,BE输入轴在进行首次热变形调试时,齿轮精度指标wfhα、wfhβ、Cα、Cβ超差,且散差大,没有规律性。二次调试时,确保热前白件所有齿轮精度参数均在要求范围的信任区,且保持良好的一致性,热处理后,齿轮精度仍然不合格,几项指标仍然超差,且因散差大,无法在热前修形处理。针对该问题,技术人员对热处理工装夹具进行了检查,仔细比对后发现,BE输入轴与MA输入轴装夹方式类似,支撑点数量也相同(均为4个),但是支撑面的平整度有很大差异,BE输入轴的四个支撑点铸造精度差,高度不一致,且支撑形状为凸台形, 零件与支撑台接触为点线接触,把零件放置后用手去感觉, 发现大多零件支撑不平稳,晃动厉害,因此,锁定热变形超差原因是零件在淬火时晃动造成的。
热处理工装是耐热钢精铸而成,价格高,对已有的工装不能报废处理,先将一个BE输入轴料盘送维修车间磨削支撑面。因耐热钢没有磁性,需要预先做好夹紧处理,使经过磨削后的所有支撑点变为支撑面,且均在同一个平面上,平面度应≤0.02mm。用此料盘进行第三次试验,结果齿轮精度指标全部合格,一致性良好。
此问题的分析解决方法说明,轴类零件热处理工装设计要保证工件与支撑面垂直,且支撑平稳不能晃动,太长的轴还需要用双层工装卡住。如果工件重心和轴线不在同一垂线上,由于重力作用,在加热时会导致严重变形,尤其是零件东倒西歪方向不一致时,淬火油搅拌会让零件晃动,导致热变形散差大,没有规律性,热前就无法修形处理了。
3.1.2 花键精度超差
BE输入轴投产后,出现几次离合器花键变形超差。用环规检查,不合格率为0.2% ~ 9.0%,现场对滚轧机刀具锁紧锲块进行了紧固,更换了滚轧轮,均没有改善效果,且不合格品出现无规律性。该问题的出现,导致零件抽检由原来的100件中抽检1件更改为100%用环规检查,工时成本大幅增加,生产率低下。经过排查,热处埋时零件装夹平稳,工艺正常,齿轮精度变形均在合格范围,因此分析认为,这是零件毛坯状态不一致造成的。为此工艺技术人员进行对比试验验证,即取300件毛坯,用热处理工装垂直装夹,采用640℃+3H工艺进行退火;再取300件未退火毛坯,同时安排上线进行热前加工,同期在一台设备上进行滚轧,同时在一台设备上进行热处理。热后检查结果:未退火毛坯花键变形不合格率9%,已退火毛坯花键变形不合格率为0%。后续与毛坯厂家交流,锻造毛坯新增640℃+3h退火工艺,且将无序堆积装夹方式更改为垂直装夹,花键变形超差问题得到解决。
另外,轴类零件如果因冷速控制不当,也会引起热变形超差,严重时还会出现校直困难或校直裂纹率高等问题。所以轴类零件在原材料不变的前提下,热处理工艺参数要保持恒定,不能随意更改,并且原材料供应厂家要尽力保持材料化学成分的稳定性。
3.2 盘类(小齿轮)
小齿轮结构虽然较复杂,但对称性好,轴向与径向尺寸比例适当,热变形相对而言比较好控制。生产过程中常见热变形问题有三类。
3.2.1 内花键热变形异常
生产过程中,带内花键的MA五档主动齿轮终检时发现,20% ~25%的工件内孔变形超差,心轴穿不进,无法进行磕碰伤检査。进一步检查发现,M值变小了,最大变形量 0. 022mm(要求0 ~ 0. 015mm),圆度散差大,最大0. 097mm(正常≤0. 04mm)。由于该零件长期以来热变形无异常,所以分析原因时,直接怀疑到毛坯突变。与毛坯供应商交流后得知,该零件刚改用新线锻造,工艺有所不同,以为不会对后续热处理工序造成影响,故没有通知神龙公司进行试切。为了验证不同锻造工艺毛坯的热变形差异,将新老毛坯同时上线试切。结果表明:用老毛坯生产的零件100%合格,新锻造工艺的毛坯30件中有8件不合格,不合格率 27% ,与发现问题时的不合格率正好吻合。此问题分析解决经验证明,毛坯锻造工艺更改,需要送样试切,验证合格后方能大批量供应。
3.2.2 内孔磨削黑皮
新变速器BE一、二档从动齿轮在批接受阶段,珩磨内孔工序黑皮比例达4%。将黑皮零件送计量室检测,发现热后内孔变形较大,呈喇叭形,且散差大没有规律性。在一定磨削余量的前提下,内孔变形散差大肯定会造成一定比例的蘑削黑皮。对此问题,从两个方面着手分析,一是原材料毛坯,二是热处理工装。
用进口毛坯和国产毛坯同时进行试切比对,结果表明,两种材料的内孔变形无明显差异,散差仍然很大。再从热处理工装着手,检查发现,前期为节约投资,该零件采用老产品的支撑格架装夹,定位心轴直径比零件内孔小很多,装夹后间隙很大,料盘在髙温推盘炉内移动时,零件在支撑面上容易晃动,心轴会与内孔壁碰撞,同时在淬火冷却时,穿过内孔的淬火油流量大,内孔壁冷速过快,造成内孔变形大,且散差大。后设计专用热处理工装,用柱杆装夹,装料后内孔间隙单边预留1.5mm,热后检查发现,内孔变形明显变小,批次跟踪珩磨后内孔黑皮比例下降到0. 5%。
3.2.3 形状误差ffα、ffβ超差
如果热后发现小齿轮的形状误差ffα、ffβ有异常,一般不是热变形引起的,原因有两个方面:一是热前机加工序超差,主要跟插齿和剃齿刀具相关,应从进给量太大、切削液冷却是否到位、刀刃变钝、修形参数不合理等方面查找分析;二是跟清理抛丸和零件表面清洁度有关,零件表面清理干净、清洁度好,是热后测量基本要求。曲线出现凸台,是零件表面不干净的典型例子。
3.3 环类(主减速齿轮)
环类(大直径齿轮)实际就是主减速齿轮,结构虽然简单,对称性也好,但径向尺寸大,与轴向尺寸成倍数关系,生产中热变形不好控制。配重载车型的主减速齿轮,用压淬工艺才能保证其热变形在合格范围,而乘用车类小型变速器的主减速齿轮,如果采用压淬工艺,不仅生产率低下,生产成本也高。只要掌握了其热变形规律,还是可以做到有效控制的。生产过程中常出现的热变形问题有3类。
3.3.1 齿距累积Fp和径向圆跳动Fr超差
Fp超差是主减速齿轮最常见的热变形问题, 主要原因有以下3个方面:
1)热后磨偏。2013年公司开发BE-T9主减速齿轮,工艺调试过程中,因Fp超差一直不能投产,前期总定位于热变形过大造成,换到其他热处理生产线调试,结果仍不合格。为了查找原因,进行热后磨削与不磨削的对比检查,数据见表1。从数据可以看出,未磨削的零件Fp均未超差,而经过磨床磨削内孔后的零件2/8超差。进一步检查分析,最后锁定的原因是夹具有垫屑。在解决新产品Fp超差的同时,也解决了现生产中同类产品Fp超差的问题。
2) 内孔热变形过大。主减速齿轮内孔热变形过大,排除原材料因素后,主要原因是热处理时装夹不当造成的。装夹不当包含四个方面:一是支撑面不平整,零件重心与轴线不在同一条垂线上;二是定位柱子与零件内孔间隙过大,造成推料和淬火时零件晃动;三是定位柱子与零件内孔间隙过小甚至撑着零件内孔,零件加热时内孔膨胀不均匀,冷却时收缩也不均匀;四是装料柱杆插头与底托内孔间隙过大,淬火时柱杆晃动。所以,主减速齿轮热处理工装设计要点是支撑面平整(平面度误差≤ 0.02mm),柱杆与零件内孔间隙(单边1.5mm)合理,柱杆在底托上不晃动。
3) 测量误差过大。因为主减速齿轮属于环类,径向尺寸过大,在计量检测装夹时,会出现装夹不平整的情况,基准位置不准确,测量结果误差就大。遇到这种情况,需要进行多次复查,如果复查多次还不合格,就要从其他方面分析。
主减速齿轮径向圆跳动Fr超差的原因,与Fp 超差原因基本一致,也从以上3个方面进行分析和排查。
3.3.2 端面跳动超差
公司产品有MA和BE两种主减速齿轮,均出现过端面跳动超差问题,归纳起来主要有2个方面的原因:
1)支撑面不平稳。除了上述的支撑面平面度不合格是原因之一外,由于BE主减速齿轮直径大,且有台阶,用小 MA垫环支撑时,内孔间隙会使零件晃动,最下面一层的零件就会与水平面成一个角度,稳定性很差,上面七层均会跟着倾斜,所有零件重心与轴线不在同一条垂线上,淬火时端面变形就会变大,导致超差。操作工一定要严格按工艺卡要求装夹零件,避免错装,才能避免该问题的发生。
2)柱杆变形过大,撑着零件内孔,使零件无法落平 (图7)。热处理工装柱杆反复在高温炉内渗碳,天长日久就会变形胀大,甚至裂开,其外接圆直径会与零件内孔干涉, 零件无法靠重力自然落到下面的支撑面上,会处于悬空状态,零件在炉内受热就会膨胀不均匀,淬火冷却时收缩也不均匀,轴向圆跳动量超差就不足奇怪了。所以现场要定期检查清理主减速齿轮工装,变形过大的柱杆要及时报废。
3.4 薄壁类(齿套)
薄壁类零件结构特点与其他类零件差异很大,最大特点是形状结构复杂、壁薄、结构不对称等,热变形问题多,难解决,不合格率高,所以许多厂家在碳氮共渗热处理后进行挑选,将热变形过大的齿套挑选出来重新加热后压淬。其实只要掌握了其变形规律,找到引起热变形的主要因素并加以控制,不用压淬也能很好地控制零件质量。常见的热变形问题有以下2类。
3.4.1 轴向圆跳动超差
轴向圆跳动超差会引起装配困难,一般要求轴向圆跳动 ≤0.08mm。与主减速齿轮一样,要想控制好轴向圆跳动量, 需注意热处理工装的2个关键点:一是支撑面平整,并且支撑面越大越好;二是串装柱杆稳定,料盘在炉内行走和淬火时不能晃动,确保淬火时重心与轴线在同一条垂线上。
此外,齿套轴向圆跳动超差会受热前机加工序的影响。BE五档齿套在进行到预批量阶段时,出现装配困难问题,对热前车床检查发现,支撑面有垫屑,且该工序留下的毛刺大,白件检査端面跳动,超差率,机床调整后,零件轴向圆跳动立即恢复正常。
3.4.2 内花键变形超差
齿套内花键变形异常也会造成装配困难;轴向圆跳动合格,内花键变形也会异常。在轴向圆跳动合格的前提下,内花键变形主要从2个方面进行分析:一是毛坯材料;二是拉刀。
对薄壁零件的毛坯材料,需要控制其化学成分,尤其是含碳量要保持相对稳定,淬透性指标要保持相对稳定,F和P的等级也要在一个稳定范围,锻造流线要正常,等温退火时毛坯装夹要平整摆放,不要胡乱堆积。大炉号采购,毛坯样检项目固化,定期到毛坯供应商处检查,都是控制毛坯质量的良好手段。
齿套的内花键基本都是拉力加工出来的,不同批次毛坯对拉刀的加工余量敏感度不一样,残留的加工应力也会增加淬火时的变形程度,所以拉刀要按加工余量形成系列备用。每来一种毛坯,先选用拉刀试切,以便选择最合适的拉刀加工该批次毛坯。
04结论
十年来的热变形分析与解决过程说明,热处理工装设计与零件装夹方法、毛坯材料的稳定性、热前白件机加、热后黑件磨削、检测方法等,是引起零件热变形超差的主要因素,只要掌握其规律和方法,热变形问题都会迎刃而解。