某化工厂一台4M32型焦炉气压缩机在连续工作时发生主轴瓦温度超出正常允许范围,系统连锁停车,检查发现靠近电机侧一段十字头销断裂。该十字头销材料为20Cr,工艺路线为锻造毛坯→正火→粗车→超声探伤→精车外圆及两端面→渗碳→钻孔→正常化处理→喷丸→淬火→回火→磨外圆→磁粉探伤。十字头销外圆ф140mm,中心孔ф30mm,在两端及中间各有一对相互垂直贯通的油孔6-ф10mm。为了查清十字头销断裂的真正原因,本文对断裂的十字头销从宏观断口形貌、化学成分、力学性能及显微组织等方面对其失效原因进行了分析。
1 试验结果与分析
1.1 宏观断口分析
断裂位置发生在十字头销约1/2长度处, 其断口中间部分垂直于十字头销轴线,且中间平,两侧凸,整个断口没有明显的宏观塑性变形,如图1(1)所示,在断口上可以看到两个相反位置的疲劳区域,属于典型的双向弯曲疲劳断口:在右侧径向油孔与外圆过渡处发现有金属疲劳源,且有向内扩展的贝壳状疲劳延伸线,扩展区投影面积约占断口面积的1/2,凸起部分与十字头销轴线大约呈60°,平坦部分隐约可见弧形推进线;在左侧径向油孔与外圆过渡处也发现有金属疲劳源,及向内扩展的贝壳状疲劳延伸线,扩展区与十字头销轴线大约呈40°,其投影面积约占断口面积的3/10;最终瞬断区位于中间偏左,长约22 mm,表面粗糙,其面积约占断口面积的1/5。从两侧的扩展区面积来看,两个疲劳核心并非同时产生,扩展速度也不一样,所以断口上的两个疲劳扩展区不完全对称,失效首先从右侧的疲劳源开始,并逐渐向周围扩展。另外,由瞬断区所占比例可以看出该十字头销所受应力集中程度不是很大,说明在设计上没有问题。对疲劳源附近的油孔与外圆表面的过渡处进行观察,可看到有粗糙的车削刀痕,如图1(2)、(3)所示,对其进行测量,结果为倒角1.5×30°mm,而设计要求为R3mm,此处没有圆弧过渡,会导致应力集中现象增大。而粗糙刀痕使过渡处形成许多凹槽和尖角,易在该处形成严重的应力集中现象,于是在该处形成疲劳源。
(1) (2) (3)
图1 十字头销宏观断口形貌
Fig.1 Fracture macrograph of cross head pin
1.2 化学成分检验
在断口表面沿径向,距离内孔和外圆表面各约1/3壁厚处选两点,用PMI-MASTER PRO移动式全谱火花直读光谱仪进行化学成分检测,结果见表1。显然,其化学成分符合JB/T 6908—2006《容积式压缩机用钢锻件》标准中20Cr要求。故应排除由于材料成分不符合要求而造成断裂这一因素。
1.3 力学性能测试
在十字头销靠近断口处采用电火花线切割方法取样,沿纵向切取,其横截面为1/2壁厚处,同时留有足够的车、磨削加工余量,并按规范加工成标准试样后,在WE-30型液压式万能材料试验机上测试,其结果如表2所示,符合JB/T 6908—2006《容积式压缩机用钢锻件》标准要求的标准值,故应排除由于力学性能不符合要求而造成断裂这一因素。
表1 20Cr十字头销化学成分(质量分数,%)
Table 1 Chemical composition of the 20Cr cross head pin (wt%)
元素
|
C
|
S
|
Si
|
Mn
|
P
|
Cr
|
Ni
|
Cu
|
实测值1
|
0.199
|
0.0055
|
0.212
|
0.590
|
0.0054
|
0.847
|
0.0252
|
0.0616
|
实测值2
|
0.204
|
0.0050
|
0.217
|
0.581
|
0.0050
|
0.840
|
0.0265
|
0.0606
|
标准值
|
0.18~0.24
|
≤0.035
|
0.17~0.37
|
0.50~0.80
|
≤0.035
|
0.70~1.00
|
≤0.30
|
≤0.20
|
表2 十字头销试样力学性能
Table 2 Mechanical properties of the cross head pin samples
|
ReL/MPa
|
Rm/MPa
|
A/%
|
Z/%
|
测试值
|
458
|
725
|
19.2
|
62.8
|
标准值
|
≥390
|
≥635
|
≥13
|
≥40
|
1.4 硬度检测
在HR-150A型洛氏硬度计上测试十字头销外圆表面硬度,其结果为60、61HRC,符合图纸57~67HRC的硬度要求;在断口面上用HL-80型里氏硬度仪测试十字头销心部硬度,其结果为215、202、197HB;在金相试块背面上用HB-3000型布氏硬度计测试,其结果为209HB,均符合JB/T 6908—2006《容积式压缩机用钢锻件》标准所规定≥190 HBS的要求。
1.5 显微组织分析
自断口平坦表面向下采用电火花线切割方法取样50×10×10mm,并按制样规范制备金相试样,用4%硝酸酒精侵蚀后,在光学显微镜下观察,如图2所示,晶粒度大于6级,图2(1)为渗碳区靠近外圆处的显微组织:回火马氏体加块状碳化物,图2(2)为渗碳区向心部过渡处的显微组织:半马氏体,图2(3)为靠近心部的显微组织:铁素体加珠光体,属于正常的组织变化;渗碳层厚度为1.4mm,符合图纸≥1.2mm的技术要求。
(1) (2) (3)
图2 十字头销试样的显微组织 ×100
Fig.2 Microstructure of cross head pin ×100
2 结论与建议
依据上述分析结果,十字头销在双向弯曲应力作用下产生疲劳断裂,其两个疲劳源区在油孔与外圆表面过渡处,最终瞬断区在中间,属于典型的双向弯曲疲劳断裂。其断裂失效的原因如下:
1) 油孔与外圆表面过渡处没有按图纸要求加工R3mm圆角而是加工为较小的倒角且倒角表面粗糙,有明显的凹槽和尖角,形成应力集中现象;在淬火工序,生成向内延伸的微小裂纹。因十字头销运行时其中间截面上的弯曲应力最大,故中间油孔处裂纹优先快速扩展,最终导致疲劳断裂。这是十字头销断裂的主要原因。
2) 在十字头销的外表面上有少许平行的磨损沟槽,说明当裂纹扩展到一定程度后,造成运行中润滑不良,油膜被破坏,导致销与衬套干磨,在销的表面形成局部的扭转应力,加速了十字头销的疲劳断裂。
鉴于以上因素,特提出以下改进建议:
1)机加工必须严格按照图纸及工艺要求进行,确保油孔与外圆表面过渡圆角及表面粗糙度符合要求,并加强对该部位加工质量的检查。
2) 在淬火前,热处理操作员应检查油孔与外圆表面过渡处,尤其是中间2个油孔的4个过渡处应满足图纸要求,否则返修。
3)十字头销加工完毕后,不应仅进行周向磁粉探伤,应进行轴向和周向复合磁化,重点检查外圆表面和油孔与外圆表面过渡圆角处。
4)在装配十字头销时,应让油孔与水平方向成45°,以避免最薄弱处承受最大载荷。
5)使用方应注意润滑油的油压变化,当油压显示超出正常范围时,应立即停车检查,以避免造成质量安全事故和较大损失。
参考文献:
[1] 庄 森, 丁少华, 文立刚. 45钢压缩机曲轴断裂分析[J].金属热处理, 2011, 36(9): 122-123.
[2] 周志勇, 丁毅. 往复式压缩机连杆螺栓断裂原因分析[J].金属热处理, 2011, 36(9): 126-128.